MBBR工藝處理化工廢水實例解析
浙江某化工集團污水處理廠原有A2O工藝,主要是去除污水中的高凱氏氮,但進水由多種生產廢水組成,水質復雜,尤其生產乙炔而產生的電石渣上清液含有高濃度的Ca2+、s2一對微生物硝化反應和污水處理廠的運行產生較大影響。本中試對原工藝進行了一定的改進,在前端增加預處理設施,將后端的附著態好氧段改為懸浮態和附著態共存的MBBR工藝,強化了硝化效果,經過試驗取得了階段性成果。
1.試驗材料與方法
1.1原水水質
中試進水為污水處理廠均質池的出水,其水質指標見表1根據試驗要求,提高進水氨氮濃度,以硫酸銨作為氨氮補充藥劑維持,TKN質量濃度在120220 m∥L。
1.2工藝流程及主要裝置
污水處理廠現運行工藝為A2O工藝(見圖1),前面A,0段為活性污泥法,后段好氧池投加彈性填料,設計流量為14 400 m3/d.中試裝置流程見圖2,流量為100 L/h,24 h連續運行。
該中試裝置的特點是增加了預處理設施,并將第二段好氧改為MBBR工藝,由于該工藝為懸浮態和附著態兩相,省去了中沉池。各主要裝置的規格、尺寸見表2。
2.試驗結果及討論
2.1啟動及運行條件
該中試于2007年4月開始運行,首先接種微生物,所投加的污泥均來自該污水處理廠一段好氧池。以生活污水和加硫銨的自來水培養MBBR的硝化菌,
并投加NaHcO,調節堿度,逐步提高氨氮負荷。然后逐步增加一段好氧來水水量,經過將近一個月的培養,達到預期要求,可以連續進水進行試驗。運行過程中,缺氧池和好氧池的MLSs為4 832 m∥L,MBBR池中的懸浮態MLSS為5 091 mg/L.缺氧池的D03 mg,L,MBBR池中的DO 34 lng/L,生化段運行pH值為7.4.7.5,保證有利于硝化菌生長條件[1也].
2.2預處理效果
在預曝氣池內加人FeS04,并投加NaHcO,調節值為7.7左右,并對出水的Ca2+,S2一進行監測分析。出水Cf+質量濃度為300 mg,IJ左右,預處理出水S2一質量濃度人生化段的S2一濃度不會對微生物產生抑制,而預處理對ca2+的去除,效果并不理想,相對濃度較高。
2.3 COD去除效果
根據試驗要求,進水的COD.質量濃度要達到1 000 mg/L,由于中試工藝繼續采用兩段好氧,前置反硝化,特別是反硝化階段對c0D的消耗較高,據報道要達到完全脫氮的效果,COD,TKN應大于6.6¨1,而該試驗的」D(cOD),」D(TKN)在4.58.3,平均的反硝化率為69%.因此雖然進水的COD較高,但是還是能夠保證出水的c0D質量濃度在100.叫L以下。圖3為2007年89月試驗期間的出水,出水COD質量濃度在40一80 m∥L,平均去除率為93.3%,完全能夠達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978一1996)中的一級排放標準。
2.4氨氮去除效果
2007年89月凱氏氮處理效果,進水的凱氏氮質量濃度在120220 m∥L,去除率達95%以上,該工藝對凱氏氮有很好的去除效果。由于后段采用的MBBR工藝,池內存在懸浮態和附著態兩種形式的污泥,因此不但增加了污泥濃度,而且加強了系統抗沖擊負荷的能力,氨氮負荷為O.018 kg/(kg.d)。但試驗進入2007年9月份后,晝夜溫差比8月份大得多,整個系統對凱氏氮的總量去除有所下降。
2.5 MBBR池填料鈣離子分析
據有關資料報道,Ca2+的沉積對硝化反應有抑制作用¨」,另外該污水處理廠運行過程中,由于后端好氧池采用了彈性填料,鈣離子的沉積在填料上,抑制了微生物的生長,導致整個后段O池硝化效果很差。由于預處理對Ca2+的處理并不理想,因此在運行MBBR工藝過程中對Ca2+進行必要的監測。5月份測定鈣含量為2.13%,7月份測定鈣含量為1.89%,9月份測定鈣含量為1.04%.由以上數據可知Ca2+會在填料上發生沉積,但由于MBBR工藝的填料是可移動的,填料上的Ca2+在曝氣的沖擊下會自動脫落。因此該工藝可以避免鈣離子的影響。
3.結論
(1)在通過有效的預處理以后,出水的S2一濃度較低,但ca2+的去除效率較低,全流程處理情況比較穩定,有利于后段的生化處理。
(2)該試驗進水100 uh,COD質量濃度達到1 000 mg/L時,出水COD質量濃度可穩定在80 mg/L以下,對COD平均去除率達93.3%,完全達到要求。
(3)MBBR工藝能夠穩定高效率的去除凱氏氮,平均去除率在95%以上,氨氮負荷0.018 k∥(kg.d)。
(4)對MBBR池中填料的鈣離子進行了跟蹤監測,發現鈣離子不會在填料上發生大量沉積,因此不會對硝化產生影響。
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